刘遂明:深耕精密注塑 匠心铸就奇迹
2022-05-12 17:21:56 稿源:仲恺文明网


  刘遂明,男,汉族,1988年6月出生,中共预备党员,现任惠州市华阳精机有限公司注塑部经理。先后获“华阳精机技术革新奖”、“华阳精机效率改善奖”、仲恺高新区“优秀技师”、惠州市“金牌工人”、广东省五一劳动奖章等荣誉。
 


 

  恒温注塑车间内,刘遂明俯下身子,双眼随着点胶机细小的针头不停转动,眼见调制好的胶水,准确无误地点入注塑产品的细缝里,他才终于舒了一口气。历时240多个日日夜夜,刘遂明引进并成功攻克国内小胶量发泡硅胶点胶工艺,这项技术不仅帮助企业获得上千万元订单,还有望打破国外长期垄断的局面。
 

  干练、专注,这是惠州市华阳精机有限公司(以下简称“华阳精机”)注塑部经理刘遂明给人的第一印象。他从一名普通的模具维修员做起,立足本职岗位、刻苦钻研业务,逐步成长为精密注塑团队领头人,以实际行动诠释劳动者之美。
 

  攻克小胶量发泡硅胶点胶工艺
 

  2007年9月,刘遂明毕业进入惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”)工作。3年后,他从华阳集团全资子公司——华阳精机注塑部一名普通的模具维修工开始,经历12年持续创新和坚守,带领注塑部团队,积极推行精益改善,开展TPS(丰田生产模式)活动,部门人均产值屡创新高,在注塑行业达到领先水平。他也从一名技术员逐渐成长为工程师、部门负责人。
 


刘遂明检查产品质量。

 

  刘遂明带领团队在精密注塑领域攻坚克难,实现多项技术突破。2020年底,一位大客户找到他们,表示有一种注塑产品小胶量发泡硅胶点胶工艺,以前都是从国外进口,这次看他们能否实现技术上的突破。“虽然只是两种A、B胶的混合,但如何达到最佳发泡效果,对温湿度和调配比例,乃至搅拌头的形状都有非常严格的要求。”
 

  受领任务后,刘遂明带领团队日夜钻研,历时8个多月,成功突破了A、B胶空气混合比例控制这一大瓶颈,并克服了混胶区配比均匀性,管道回路、混胶区温度控制,小尺寸点胶头制作等难点,确认攻克国内小胶量发泡硅胶点胶工艺并稳定生产,助力企业一举获得上千万元订单。
 

  目前,该项技术已实现小批量生产。在华阳精机一个恒温注塑车间内,一台大型点胶机正在进行小胶量发泡硅胶点胶作业,待针头将胶水准确无误地点入注塑产品细缝后,刘遂明随手拿起产品,仔细查看点胶效果。“这个产品还要进入烤箱发泡,才能达到最佳效果。”刘遂明介绍,虽然产品已实现小批量生产,但大批量还是有不少技术难题需要攻关,这也是他和团队下一步工作的重点。
 


刘遂明带领团队攻克小胶量发泡硅胶点胶工艺。

 

  “技术的突破、工艺的改善需要持之以恒。”刘遂明举例说,2019年1月,某型产品在生产过程中,持续出现脱模的不良现象,造成物料成本和生产过程的浪费。“产品非常薄,很容易受温度和模具光滑程度影响,脱模时出现变形、无法正常脱离等情况,导致产品不良率增大。”
 

  针对这种情况,刘遂明带领团队一头扎进实验室。调整改善工艺、模具抛光处理、材料添加离型剂……经过1个多月的反复对比验证、数百次试错,刘遂明最终找到改良方案,为公司创造了可观的经济效益。
 

  提高工艺水平大幅降低产品不良率
 

  恪尽职守、锐意进取。面对充满不确定性的外部环境,作为华阳精机年轻的业务骨干,刘遂明带领团队取得良好经营效益的同时,不忘传帮带,为公司培养一批技术骨干。为激发团队活力,提升工作动力和目标,2020年,刘遂明通过改善生产现场,组织班组比赛,互帮互助提高工艺水平,将产品不良率从2.6%降到0.08%,大幅度降低制造成本,得到高度认可。
 


刘遂明介绍注塑部团队。

 

  “虽然产品不良率已经降到0.08%,但我们还是要求把‘零’不良率作为目标。”刘遂明介绍,2018年,该公司注塑部招进7个技术人员,由于之前来自不同公司,经营理念和想法各不相同。为此,他将技术团队和制造团队充分整合,制定了统一目标,利用规则的确定性来应对各种不确定性,短短几年间取得了不错成绩。
 

  智慧和汗水的背后是沉甸甸的收获,刘遂明先后获得“华阳精机技术革新奖”、“华阳精机效率改善奖”、“华阳集团2021年度订单交付贡献奖”、仲恺高新区“优秀技师”、惠州市“金牌工人”等荣誉。日前,2022年广东省庆祝“五一”国际劳动节暨劳模表彰大会在广州举行,刘遂明获得“广东省五一劳动奖章”荣誉称号。
 

  “这不仅仅是一种荣誉,更是一种责任。”刘遂明说,面向未来,他将继续深耕精密注塑领域,带领团队开拓奋进,发扬工匠精神,在“高精尖”领域持续发力,不断夯实华阳精机精密模具技术的核心竞争力,助力公司发展再上新台阶,为客户创造更大价值。